ADXRS620 Genauigkeit verbessern.. zweiter Versuch
Hallo Zusammen,
die Messungen meines ADXR620 unter "Laborbedingungen" war ja nicht schlecht, aber hier war die Spannungsversorgung ja auch unter Idealbedingungen.
Im "Zielroboter" sieht die Sache wieder ganz anders aus. Hier ist das Rauschen des Meßsignals vom Sensors doch sehr hoch und die Auswertung für eine Geradeausfahrt so direkt nicht möglich.
Hat jemand eine Filterschaltung schon mal für das IC "ADXRS620" erstellt oder einen entsprechenden Schaltungsvorschlag, welchen ich als Basis verwenden kann.
Gruss R.
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Hallo,
die Spannungsregler sind eher so was,
http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:Lm2575.png
Also kein simpler 7805 mit 100yF Eingang & 100nF Ausgang.
Ich habe gerade nochmals die Schaltung durchgemessen. Die Brummspannung auf den 5V ist jetzt 10mV, nochmals einige Leitungen verbessert.
Die Sache mit der Sternerde ist mir bekannt. Auf den ersten Blick konnte ich keinen Fehler finden. Der Stern ist bei der Verwendung von zwei separaten Netzteilen, welche nicht 100% an der gleichen Stelle montiert sind, noch ganz sternformig. Die Netzteile hatte ich damals im "embedded Shop" (leider gibt es das Netztteil dort nicht mehr) gekauft und können je 2A leisten.
Der Brumm auf der Messleitung des Sensors sieht wie im Bild zu sehen aus:
Die Einteilung ist hierbei 20mV ( nur AC gemessen).
Sieht das bei Dir besser aus ?
Gruss R.