Drehmoment sind ca 0,5Nm.
Das mit dem abschleifen ist denk ich mal auch eine ganz gute Lösung. Bloß, da es sich um die Motorwelle handelt, ist das mit Bohrmaschine einspannen nicht ganz so einfach.
Ich wollte das eigentlich 'professionell' machen, damit sich da möglichst geringe Ungenauigkeiten und somit später Probleme einschleichen.
Was ist denn euerer Meinung nach die bessere Lösung: Das basteln mit dem Schlauch oder abschleifen auf ca 6mm und dann eine Kupplung.
Chris
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