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Neuer Benutzer
Öfters hier
Müsste soweit alles passen.
Hab meinen Versuchsaufbau mit dem LM317 nochmals herausgekramt.
Da klappt alles, da habe ich jedoch keine Dioden drin, evtl. ist da mein Fehler.
Die Dioden haben einen Ring, der entspricht doch dem Strich im Schaltplan, ist das richtig???
Grüsse
Super-Moderator
Lebende Robotik Legende
Grundsätzlich ja, wenn es in Frage steht miss lieber noch mal vielleicht ist es ja keine Diode mehr.
Manfred
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Du solltest die Diode in Sperrrichtung (Strich auf der Diode zeigt nach 12 V) nicht über den Längsregler, sondern über den TIP legen. Die Diode dient nur dazu, die Glättungskondensatoren zu entladen, da ansonsten beim Abschalten der Primärseite die Sekundärseite höhere Spannung haben kann, so dass der LM gegrillt wird.
Miss mal die Spannung an der Basis des TIP, kommt die überhaupt unter Vcc-0,7V (Ube muss mindestens 0,7V sein, damit der TIP leitet)?
Neuer Benutzer
Öfters hier
Hi,
ich hab jetzt die Dioden rausgeschmissen, das gleiche Resultat, ich hab einen Grill gebaut.
Ohne Last ist Ube 0.02V
Mit Last ist Ube 2.76V
Ube ist die Spannung an den Füssen B und E richtig????
Ich sehe keinen Fehler, hat da Eagle was falsch geroutet????
Werde mal alles GANZ genau ansehen
Grüsse
Neuer Benutzer
Öfters hier
Hi,
weitere Tests:
-Platinenlayout ist IO
-TIP 125 raus, dafür 2N5875 rein
-C7 raus
-Dioden wieder rein
siehe da, ALLES funktioniert!!!!!!!!!!!!!!
Gibt es dafür eine Erklärung?????????
@ogni42
Meinst zu parallel zu T1 (E - C), wobei der Strich zu E muss???
Ist es ein Problem, wenn ich D2 über dem LM drin lasse???
Grüsse
Neuer Benutzer
Öfters hier
Alles fertig!!!
Danke Leute,
der Motortester ist fertig.
Ich möchte mich an dieser Stelle Bedanken.
Das Projekt liegt bei.
Sollten noch Verbesserungsvorschläge kommen, gerne.
Von mir aus hier ein CLOSE.
Grüsse Stangl
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