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Neuer Benutzer
Öfters hier
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Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Wenn Du das Bauteileset gekauft hast, dann ist doch auf der gleichen Seite ein grosser Schaltplan - bei so wenig Bauteilen ist eine Verdrahtung auf Lochraster doch völlig ausreichend und bedarf eigentlich keiner geätzten Platine. Und er er ist doch so gut wie selbsterklärend und wirklich schnell zu testen.
Nochmal der Link zum Plan :
http://www.robotikhardware.de/bilder...98getriebe.gif
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Neuer Benutzer
Öfters hier
Der Schaltplan ist wirklich nicht kompliziert. Aber irgendiwe hauts nicht hin. Hast du ne Idee was es sein könnte?
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Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
schick doch erst mal deinen Eagle-Schaltplan, vielleicht liegt da der Fehler.
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Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
...was ICH einfach mal machen würde :
- korrekt angelegte Spannung an VCC/VSS (+) gegen GND (-) messen
- auf die beiden "Enable" ein 5V High-Signal (+) geben
- an die "Out" jeweills eine Leuchtdiode mit Vorwiderstand nach GND
- danach auf die "IN" jeweils ein 5V High-Signal (+) geben, es müssen dann die korrespondierenden LED`s leuchten.
Wenn das schon mal nicht klappt, dann ist irgendwo ein ganz grundlegender Fehler vorhanden !
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Beim Wechsel von Schaltplan auf Board gabs Probleme, die Luftlinie wurden nichteingezeichnet. Ich hab mich dann entschieden nach dem Schaltplan auf robotikhardware.de das Layout zu zeichnen.
Ich hab beim Testen des Boards festgstellt dass der IC L298N extrem heiß wird. Vielleicht kann man daraus auf den Fehler schliessen.
Gruß
raimarc
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Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
ach nee.................
man sieht schon alles ohne Schaltplan.
Ich habe das Bild erst gar nicht genauer betrachtet weil der Kontrast mies war (dunkelblaue Bahnen auf schwarz)
aber da fehlt etwas entscheidendes.................eigentlich mehrere entscheidende.
Der L298 wird i.d.R. von einem L297 gesteuert, ist nicht vorhanden.
Der L297 wiederum kontrolliert den Strom über 2 Shunts (fette Wiederstände) über die die Brücken im L298 versorgt werden.........kann ich nirgens sehen.
usw. usw.
Das kann so ja nicht gehen.
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Habt ihr vielleicht ein Foto von eurer Platine zur Hand, damit ich die Schaltung einfach mal nachbauen könnte?
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Ist der L297 bei der Getriebemotoransteuerung überhaupt notwendig? Der war bei meinem Set nämlich gar nicht dabei.
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Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Ne, L297 ist für Schrittmotorsteuerung vorgesehen, nicht für Getriebemotoren.
@coldfirev3
erstmal lesen was er eigentlich will 
zu dem Eagle-Problem:
Wenn du immer schon Schaltplan und Board gleichzeitig offen hast, wird auch alles aus dem Schaltplan ins Board übernommen. Das funktioniert, probiers einfach nochmal
Notfalls noch mal von vorne anfangen mit dem zeichnen...
Ansonsten haben die andern die doch schon Tips gegeben woran es liegen könnte... ohne Schaltplan oder so ists schwierig dir zu sagen was an deinem Aufbau falsch ist.
Wenn der L298 schnell heißt wird, dann hört sich das zu hohem Strom an. Entweder irgendwo ein Kurzschluss oder eine falsch angeschloßene Versorgungsspannung, wären so meine ersten Ideen dazu...
MfG Kjion
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