mein Tripod ist endlich fertig und funktioniert einwandfrei.
Daten zum bot:
• Positioniergenauigkeit ±1mm im stabilen Bereich
• Widerhohlgenauigkeit beim Referenzieren ±0.04mm
• Induktive Reverenzschalter
• Länge /Breite /Höhe 370/370/300mm
• Steuerung der Motoren, Ventile und Vakuumpumpe durch Borland C über den Druckerport meines alten IBM Rechners
• Sinn der Sache: ????
danke an alle im forum,weil vor 2 monaten konnte ich weder löten noch proggen,und hatte auch keine ahnung von elektronik um meine verstärker für die motoren zu bauen.
thx an alle clemens







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Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt 

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