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Thema: AVR Stromstoßschaltung

  1. #21
    Benutzer Stammmitglied
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    LiFePo4 Akku selber bauen - Video
    ich muss jetz echt mal betteln, kann mir jemand nichmal ne art minitutorial schreiben ich raffs nich bin noch recht neu in der branche

  2. #22
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    dann schreib mal richtig auf wo was angeschlossen ist und wie

  3. #23
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
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    Hallo voll-milch,

    schau dir mal genau dieses Wiki an:https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    und dazu die Schaltpläne. Dann müsstest du erkennen das die Configuration
    der I/O Ports immer zu dem Schaltplan , bzw mit der Beschatung des µC zusammenpassen muss.

    MfG

    Neutro
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  4. #24
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    also ich hab an Pinb.0 einen taster gegen GND, und an Pinc.0 ein relais über einen schaltverstärler..

  5. #25
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
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    Hallo voll-milch,

    wenn du es so aufgebaut hast wie oben beschrieben, das du bei Tastendruck gegen gnd schaltest muss das Programm so laufen:
    $regfile = "m8def.dat" 'oder anderer Controller Typ
    config pinb.0 = input 'Eingang festlegen
    config portc.0 = output 'Ausgang festlegen
    portB.0 = 1 'interner pull up ein (+5V)
    PortC.0 = 0 'Ausgang auf 0 (GND) setzen


    do
    If pinB.0 = 0 then 'wenn an pinb.0 eine 0 (GND) anliegt dann
    wait ms 50 'warte kurz
    toggle portc.0 'ändere den Schaltzustand
    end if

    loop

    Wenn das nicht geht dann stimmt wohl etwas an deinem Aufbau nicht...

    MfG

    Neutro
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  6. #26
    Benutzer Stammmitglied
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    wow neutro,
    damit komm ich der sache schon ein rießen stück näher
    der ausgang flackert immer noch, wechselt schnel zwichen high/low aber wenn man dann im richtigen moment den taster drückt schaltet alles so wie es soll wie bekomm ich das flimmern jetzt noch raus?

    schon mal danke

  7. #27
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    Hallo, schaue dir mal den Befehl " Bitwait " in der Hilfe an.

  8. #28
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    Du kannst den Wert der hinter "Waitms" steht einfach etwas vergrößern. Wenn du einen schnellen Quarz hast dann kannst du den wert ruhig mal auf
    500 oder größer setzen.
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  9. #29
    Benutzer Stammmitglied
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    WOOOW,

    Vielen dank Neutro klappt jetz alles mit 200ms 500 war zu viel verzögerung..

    klasse:P

  10. #30
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
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    Gern geschehen, freut mich wenn ich helfen konnte.
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