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Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
ahh ok, das macht Sinn..
d.h. wenn ich die Externen weggelassen hätte gäbe es das Problem nicht.
Dann lass ich diese unnötige Fehlerquelle jetz mal weg 
Danke für die Hilfe
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Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Je nach umgebung kann man über kapazitive Kopplung sich schon mal leicht was einfangen. Ich hatte selbst über Optokoppler da mal viel Probleme. Zusätzlich zum relativ niederohmigen externen Pullup (ca. 10 K) habe ich noch einen kleinen Kondensator gegen GND benutzt. Das hat dann geholfen. Nur der internen Pullup und einen Kondensator (z.B. 50 pF) sollte auch schon recht unempfindlich sein.
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